
目前鑄鐵中主要存(cún)在的氣體元素為氧(yǎng)、氮、氫,這三種氣體元素在鐵液(yè)中的(de)存(cún)在形態(tài)以及含量對鑄鐵質量和性能有著(zhe)重要的影響[1]。氧對(duì)鑄鐵組織和性(xìng)能的(de)影響,主要體現在鑄鐵的凝固過程中,氧與(yǔ)鐵液中多種元素結合形成氧(yǎng)化物,一部分構成(chéng)石墨形核質點(diǎn),另一部分形成氧化夾雜物。過高的氧會促使鐵液的氧化,降低鐵液流(liú)動性,還會產生鑄造缺陷。同時孕育球化過程中氧還會(huì)消耗額外的孕育球化劑,造成孕育球化不良[2]。氮對鑄鐵(tiě)組織和性能的影響,主要體現(xiàn)在氮能(néng)夠抑製石墨(mò)片的生長,使石墨片長度變短、端部鈍化,彎曲度(dù)增大,長寬比減小[3],適量的氮在鑄鐵中還起到微合金化的作用,固(gù)溶強化基體組織,提高材(cái)料性能,過(guò)高的(de)氮會產生氮氣孔[4]。氫對鑄鐵組(zǔ)織和性能沒有好(hǎo)的影響,據研究表明在碳當(dāng)量為4.2%左右(yòu)的鑄鐵中,1 200 ℃時氫的溶解度為7.5×10-6。過高的氫在凝固過程中析出,使鑄件形成氫針孔等。
綜上,為生產出性能穩定且質量較高的鑄鐵件,檢測鑄鐵中氧、氮、氫三種氣體元素的含量,並探(tàn)討(tǎo)其元素含量對鑄鐵件組織和性(xìng)能的影響,對鑄鐵生產具有重要的現實意義(yì)。
1 試(shì)驗材料(liào)製備與方法
本試驗采用中頻感應爐進(jìn)行(háng)鐵液熔煉,製備出不同型號的(de)灰鑄鐵和球墨鑄鐵,用來測定和分析灰鑄鐵及球墨鑄鐵中氧和(hé)氮元素的含量。爐料中廢鋼的(de)加入量為50%~65%,回爐料20%~35%,生鐵0~20%,製備灰(huī)鑄鐵和球墨鑄鐵時分(fèn)別(bié)采用半石墨化增碳劑和石墨化增碳劑進行增碳處理,加入量為1.0%~2.0%,同時加入0.6%~1.0%碳化矽增矽。鐵液溫度升至1 450 ℃左右時,取樣進行成(chéng)分分析,***終鐵液在1 480~1 520 ℃出爐。
試樣的製備與分析。現場取樣:采用Φ5 mm真空玻璃管取樣,將真空玻璃管插入鐵液中,瞬間抽吸成鐵棒立即(jí)放入水中,冷(lěng)卻後裝(zhuāng)到幹淨塑(sù)料袋內,取出的試棒致密且不能有氣孔。化驗室製樣:利用打磨的方法去除(chú)試樣表麵的氧化物,並在打磨過程(chéng)中(zhōng)不斷浸入乙醇內冷卻,以避免試樣過熱,磨完後放入乙醇內保存。采用吹風機吹幹表麵的(de)乙醇,再用金剛銼對表麵進行(háng)細加工,使試樣(yàng)表麵光滑且無粗糙紋路,***後加(jiā)工成(chéng)適(shì)合分析用量的試樣(0.5 g左右)進行分析。
分析時,用鑷子將試樣放入鋼研納克ON-3000分析儀(yí)中(zhōng)進行分析。結果數(shù)據均為5個試樣的平均值。
2 灰鑄鐵及球墨鑄鐵中的氧、氮含量的測定
灰鑄鐵孕育出爐後溫度降(jiàng)至1 350 ℃左右(yòu)進行玻璃管取樣,測量氧、氮含量,分析結果如表(biǎo)1所示。在試樣HT250和HT300中,其內部的含氧量一般遠(yuǎn)低於含氮量。和試樣HT250相比較,HT300的含氧量和含氮量的均值都更高。
表1 灰鑄鐵中氧和氮的含量

球墨鑄鐵球化處理後溫(wēn)度降至(zhì)1 350 ℃左右(yòu)進行玻璃管取樣,測量(liàng)氧、氮含量,分析結果如表2所示。對於(yú)不(bú)同型號的球(qiú)墨鑄鐵(tiě),其內部的含氧量均遠低於含氮量,並且含氧量的均值相差不大,而含氮量的均值相(xiàng)差很大,QT600-3和QT500-5的含氮量的均值***大(dà),都為57×10-6,QT400-18的含氮量均值***小,為40×10-6。
表2 球墨鑄鐵中氧和氮的含量

3 氧(yǎng)含量對合成灰鑄鐵質量的影響
氧是一種活潑性很(hěn)強的元素(sù),在鑄鐵中它能(néng)與多種(zhǒng)元(yuán)素結合形成氧化物。對於灰(huī)鑄鐵,特別是(shì)合成灰鑄鐵必須做好孕育處理,而孕育(yù)處理前的原鐵液中會有一定的氧和硫,實踐(jiàn)表明,鐵(tiě)液中(zhōng)硫的含量不宜低於0.06%,***好保持在0.06%~0.09%之間[6-7],而氧含量的合適值為多(duō)少目前並不(bú)明確,因此本文將通過試驗來探究合成灰(huī)鑄鐵的(de)鐵液中氧含量的適宜值。
通過(guò)在合成灰鑄鐵中添加Fe2O3,來探究Fe2O3不同的加入量及加入條件對合成灰鑄鐵含氧量(liàng)及其(qí)性能的影響。在幾種成分相(xiàng)近的(de)合成灰鑄鐵鐵液中分別加入0.02%、0.04%、0.06%、0.08%的Fe2O3,並檢測鑄鐵試樣中的氧含(hán)量及(jí)試樣的性能,試驗均為出爐孕育溫度降至(zhì)1 480 ℃左右取樣,試驗結果如表3所示。結果數據均為5個(gè)試樣的(de)平均值。
表3 Fe2O3的加(jiā)入量及加入條件(jiàn)對
灰鑄鐵含氧量及(jí)性能的影響(xiǎng)

由表3可知,在1 450 ℃時和在裝爐時(shí)加入(rù)不同比例的Fe2O3,其氧含量在(12~18)×10-6之間變(biàn)化,平均值為(wéi)13.75×10-6,性能在330~375 MPa變動,無明顯規律。可見,人為的用Fe2O3增加氧(yǎng)含量效果(guǒ)並不明顯,氧含量與抗(kàng)拉(lā)強度的大小不(bú)成比例關係。但(dàn)試驗成分為HT300材質,強度都達到了330 MPa以上,平均(jun1)值(zhí)347 MPa,說明鐵液中氧的含(hán)量在(10~20)×10-6為(wéi)宜。原因是當鐵液中的氧含量過低到10×10-6以下(xià)時,可作為(wéi)石墨外來核心(xīn)的氧化(huà)物和硫氧複合(hé)化合物較少,鐵液對孕育處理(lǐ)的響應能力不夠(gòu),灰鑄(zhù)鐵(tiě)組織中就會出現較多的過冷石墨(D、E型石墨)。當氧含量(liàng)過高(gāo)時,將會消耗額外(wài)的合金元素,從而導致試樣的性能降低(dī)。
4 氮含量對HT250組織和(hé)性能的影響
有關氮對鑄鐵組織和(hé)性能的(de)影響的論述較多,對氮的認識(shí)和利用也較全方麵深刻。本文通過在HT250中添加氮化錳(měng)合金,以提高鐵液中的氮含量,探究氮含量的變化對灰鑄鐵組(zǔ)織和性能的影響。試(shì)驗爐料配比(bǐ)普(pǔ)通碳素(sù)廢鋼60%、同質回爐料(liào)30%、生鐵10%。鐵液熔至1 450 ℃時加入氮化錳鐵。添加量依次為0、0.1%、0.2%和0.3%,試(shì)驗結果如表4所示。結(jié)果數據均為5個試樣(yàng)的平均值。
表4 MnN的添加量對鑄鐵組織和性能的影響(xiǎng)

由表4可知,隨著MnN添加量的增多,灰鑄鐵中氮(dàn)含量呈逐漸增加的趨勢,珠光體的(de)含量逐漸增加,試樣的抗拉強度逐漸增大,且鑄(zhù)鐵中石墨形態均為***。另外當MnN的(de)添加量為0.3%時,灰鑄鐵中氮含量為110×10-6,試樣的抗拉強度可以達(dá)到370 MPa,但是在鑄件中出現(xiàn)了可見的氮氣孔(如圖1中A、B、C處(chù))。

圖1 氮氣孔缺陷圖片
含氮灰(huī)鑄鐵試樣的石墨形貌如圖2所示。隨著灰鑄鐵中氮含量的增加,石墨(mò)逐漸變短、粗,石墨片的端部鈍化。當MnN加入(rù)量為(wéi)0.2%,氮含(hán)量在85×10-6時出現(xiàn)了(le)一些緊(jǐn)實石墨,片狀石(shí)墨變(biàn)粗變短並有彎曲現象。當MnN加(jiā)入(rù)量為0.3%時,石墨組織中出現類似蠕蟲(chóng)狀石墨。主要原因(yīn)是吸附於石墨表麵的原子層厚度的氮阻礙了金屬液中碳原子向石墨中擴散,阻礙了片狀石墨的(de)增長,固溶於石墨中的氮主要通過增加石墨內部結構的不完整性,使石(shí)墨晶體點陣產生畸變,造成片狀石(shí)墨彎曲。

圖2 含氮灰鑄鐵試樣的石墨形(xíng)貌
含氮灰鑄鐵試樣的(de)基體組織如圖3所示。隨著灰鑄鐵中氮含量的增(zēng)加,使得基(jī)體組織中珠光體含量增多,珠光體層片間距減小。氮可固溶於鐵中形成間隙固溶體,固溶強化和穩定奧氏體作用明(míng)顯,氮使初生一次奧氏體軸變短,二次臂間距減小(xiǎo),使共晶團(tuán)細化,能使共析轉變過冷度增加,穩定(dìng)並細化珠光體(tǐ)組(zǔ)織,起到了合金化的作用,故灰鑄鐵中氮的含量控製在(zài)(50~100)×10-6為宜(yí)。

5 QT450中氫氣孔的形成與控製
氫在鑄鐵中存在的形態,可以(yǐ)少量溶於液(yè)態或固態鑄(zhù)鐵中,也(yě)可以在鑄鐵凝固過程中以單質氣體析出,造成鑄件中的氣(qì)孔缺陷[9]。鐵液凝固過程中,產生氫氣氣泡難於上浮,也難於向內遷移(yí),***後停留在鑄件表皮層下時,有可能使(shǐ)鑄件產生氣孔缺陷(xiàn)[10]。氫氣孔缺陷一般出現在鑄件上表麵,形狀較圓整(zhěng),鑄鐵中氫的來源很多,主要來自爐料、爐襯、包(bāo)襯和鑄型塗料及金屬(shǔ)爐料表麵的鏽蝕,油(yóu)汙是導致鐵液中氫含量高的主要原因,另外包襯的幹燥清潔也是導致鑄件氫(qīng)氣孔的關鍵因素(sù)。
如圖4所示,采用QT450材質加工箱蓋過程(chéng)中出現了批量氣(qì)孔缺陷,經檢(jiǎn)測氣孔為氫針孔缺陷。主要原因是首包(bāo)鐵液澆注時包襯(chèn)未徹底(dǐ)烘幹,鐵液中合金元素鋁與(yǔ)水汽產生反應產生氫氣,在鐵液凝(níng)固過程中形(xíng)成氫氣析出,從而在鑄件內(nèi)產生氫氣孔缺陷,其(qí)反應式(shì)為:
2Al+3H2O→Al2+3H2↑

圖4 QT450箱蓋(gài)及氫氣孔缺陷
鋁元素能夠提(tí)高形成氫氣(qì)孔的風險, 所以在生(shēng)產中應注意控製鋁的含量, 對球墨鑄鐵而言,Al≤0.02%,對(duì)灰鑄鐵而言,Al≤0.01%。因此,合理控製鑄鐵中某些(xiē)金屬元素(sù)(如鋁、鉛、鋅等)的含量,能有效控製鑄(zhù)鐵中氫氣孔的形成。
6 結束語
(1)鑄鐵中適(shì)量的氧(yǎng)含量能夠與鐵液中多種元素形(xíng)成(chéng)氧化(huà)物,構成石墨外(wài)來核心提高鐵(tiě)液的孕育處(chù)理響應能力,過量的氧能夠促使鐵液氧化,降低鐵液流動性,還會產生鑄造缺陷。灰鑄鐵中的氧含量在(zài)(10~20)×10-6為宜。
(2)鑄鐵中適量的氮含(hán)量能夠強化基體組織,起到微(wēi)合金化作用,提高材質性(xìng)能。氮的含量***好控製在(50~100)×10-6,如超過100×10-6時,極易導(dǎo)致鑄件內氮(dàn)氣孔缺陷的形成。
(3)鑄(zhù)鐵中的(de)氫含量應盡量控製在***低(dī)值,關鍵在於所用爐料中微量元(yuán)素(鋁、鉛、鋅)的(de)含(hán)量要低